在立磨生產操作過程中,喂料的均勻與否,對磨機的工況能否穩定起到舉足輕重的作用(如喂料波動過大,會引起磨內料層不穩,導致磨機的水平、垂直振動加劇,甚至跳停),所以喂料設備的工作平穩、正常與否,在立磨生產系統中顯得尤為重要。在生產過程中遇到的因三道鎖風閥工作不良引起喂料不勻,造成立磨振動停車的不正常現象。
三道鎖風閥的工作原理
DSK-1600鎖風閥集鎖風、 喂料于一體。第一道的作用是截斷物料,控制進料量和時間;第二道的作用是鎖風;第三道的作用是既鎖風又卸料,將物料喂入磨機。三道的程序為自動工作,連續作業:即先開第二道———開第一道———關第一道截斷物料———關第 二道鎖風———開第三道卸出物料———關第三道,以此為一個工作周期進行循環。 2現象 不正常現象發生時,筆者在中央控制操作中發 現:在整個系統其他參數不變、 磨機的進出口壓差稍有下降的情況下,磨機的主電動機電流有持續、明顯的下降趨勢。根據以往的操作經驗判斷是物料的易磨性變好,所以以2t/次的調整幅度逐步提高臺時產量,持續約15min左右,磨機的電流、進出口壓差均無明顯增長趨勢,在繼續以2t/次的幅度增加產量時(因為電流下降相對較快,所以從發現磨機不正常開始到跳停為止磨機臺時產量從當初的187t/h提高到193t/h左右),磨機的主電動機電流、進出口壓差在不到1min的時間內迅速直線上升,并伴隨水平、 垂直振動加劇,直至跳停,總共不到2min,整個過程非常快,操作中根本沒有調整的過程。從發現不正常至振停,中控各主要參數的曲線走勢示意圖見圖1(橫軸、縱軸放大后)。
3原因分析 1)在進風口壓力及其他操作參數相對穩定的情 況下,磨機的電流、壓差出現同時下降趨勢,說明可能會出現:①入磨物料的易磨性變好,物料易磨;②磨機的喂料量變小。 2)在磨機振停的瞬間出現進風口負壓上升,壓 差、電流同步劇增,說明:磨內負荷突然加劇。但圖1 曲線表明:在磨機振停之前,負荷相對較輕(磨機電流、壓差有明顯下降趨勢,而水平、垂直振動曲線相對平穩),在振停的瞬間出現電流、壓差上升、振動加劇,說明磨機的負荷不穩,變化大而且快。綜合以上原因分析,初步判斷為入磨物料喂料不勻、 波動過大引起,所以對定量皮帶秤進行了實物標定,對三道鎖風閥進行全面檢查,結果發現各皮帶秤的零點飄移均在誤差范圍之內,而三道鎖風閥的第二道有明顯的工作不良現象,空載觀察約4~5個工作周期后發現:第二道擋板在長期運轉中有輕微橫向移動,造成與邊部襯板螺絲擦掛(由于襯板內表面磨損,而所用螺絲為新換螺絲,更換時是在未停機情況下由外向里上緊,所以在鎖風閥內部螺絲末端稍高于襯板平面),致使第二道擋板既不能關至限位,又不能在下一工作周期順利打開(如圖2所示)。
三道立磨鎖風閥閘門工作示意
立磨鎖風閥
三道閘門分別為1、2和3,受油缸b1、b2和b3傳遞的液壓作用,分別繞軸轉動,d1、d2和d3分別為分布在一、二和三道鎖風閥邊部的螺絲,d2-2為二道鎖風閥中邊部襯板螺絲與閘門相擦掛的螺絲。在長期運轉時第二道閘門沿箭頭c所示方向輕微移動,與d2-2擦掛,造成當物料進入第二道時,一部分物料進入磨機,而另一部分積聚在第二道擋板上,從而造成磨機的負荷相對較輕,出現電流、壓差明顯下降趨勢。但當物料積聚到一定程度,物料的自重超過螺絲給第二道襯板所帶來的阻力時,會在瞬間全部進入磨機,造成磨機負荷突然加劇,在磨內形成“料堆”,致使中央控制表現為磨機的電流、壓差迅速上升伴隨振動加劇,直至跳停。 4處理 在查明原因后,維修人員用乙炔將高出襯板部分 的螺絲削平至與襯板一個平面,并規定在以后的生產過程中,充分利用停機機會,檢查襯板的磨損情況及各道擋板的位移情況,及時予以處理。 5 結束語 三道鎖風閥工作正常與否,直接關系到立磨的喂 料均勻與否、磨機的工況是否正常,生產中應加強巡檢力度、及時處理,否則會因喂料波動而造成磨機水平、垂直振動加劇直至停車。
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